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  客户案例
   

数控机床使用或保养不当引起的故障几例

作者:admin 发表时间:2009-11-25 9:49:48 阅读:
故障现象之一(伺服系统的过电流报警)

振动筛数控车床,在使用过程中多次出现“S01伺服报警0032’。

机床不能工作,则故障原因一般以驱动器的大功率晶体管模块损坏的情况居多。

加工零件时,常出现径向尺寸忽大忽小的故障

一台采用三菱MELDASL 3A数控系统的
根据经验,若开机后每次都出现该报警,
在本机床上由于故障时有发生,但有时可以正常工作,属随机性故障。因此初步判定故障原因不在晶体管模块本身。经现场检查,发现伺服电动机的机壳与动力线的插头上有大量的切削液,测量电动机的电枢线与机床地线间的绝缘电阻只有数千欧姆,因此判定故障原因是由于电枢线的局部短路引起的过电流。经清理、烘干电动机并对电动机加防水措施后,机床恢复正常。


少量切削液的逐日积累,由少到多,日子长久,危害相当严重。本例说明操作者定期清扫污物的必要性。

故障现象之二(S01伺服报警0052)


采用MELDASL M3控制器的一台数控机床,使用时经常出现“S01伺服报警0052”


该机床的特点是每个进给轴都有两个脉冲编码器,一个在电动机内部用作速度检测,另一个编码器安装在丝杠端部用作位置检测。出现上述报警,说明位置反馈有问题。


首先将伺服参数17号设定为0,也即取消丝杠端编码器,使位置反馈与速度反馈同时使用电动机内的编码器,此时机床动作正常无报警出现,说明问题出在位置编码器上。然后检查位置反馈电缆,没有发现有断线或虚焊现象。因此可确定故障出在位置编码器本身。最后,卸下丝杠端部的位置编码器,发现编码器与丝杠连接的螺钉松动。将松动螺钉固紧并恢复伺服参数17号为原设定值。机床恢复正常。


故障现象之三(径向尺寸忽大忽小的故障)

一台数控车床,检查控制系统及加工程序均正常,然后检查传动链中电动机与丝杠的连接处,发现电动机联轴器紧固螺钉松动,使得电动机轴与丝杠产生相对运动。由于半闭环系统的位置检测器件在电动机侧,丝杠的实际转动量无法检测,从而导致零件尺寸不稳定;紧固电动机联轴器后故障消除。

合理的维护和保养是保证数控机床长期可靠运行基本因素之一,操作者在保养过程中要对易松动部件、易损件、密封件要勤观察,及时采取措施,将故障消灭在萌芽状态。

故障现象之四(X轴运动产生的振动

一台美国BRYANT公司的数控外圆磨床(配套TEACHABlEⅢ控制系统)使用3年以后,X轴运动产生的振动越来越大,而且运动的速度越快,产生的振动越大,影响了机床的加工精度


如果X轴导轨或滚珠丝杠出现问题,会引起这个故障。对机械装置进行检查,没有发现问题,并且导轨润滑也很正常。机械问题被排除了。速度环出现问题也是引起振动的主要原因。为此我们首先更换了伺服系统的补偿板和放大板,都没能解决问题。然后检查了速度环的增益,如果增益过大,会造成系统振荡,从而使轴向运动产生振动。但测量的增益值与原始设定值并无区别,降低增益设定值,也未能消除振动。这台机床伺服控制装置采用的直流控制系统,是美国KOLLMORGEN、IN—DUSTRIALDRIVES公司的产品,为SBD/X系列P.W.M直流伺服电动机控制系统,直流伺服电动机也是采用这个公司的产品。
如果直流测速发电机电刷接触不良,测速机输出电压不稳定,引起速度环反馈电压不稳,也会造成速度环振荡。为此我们测量了测速发电机绕组电阻,阻值较大,达数百欧姆,比标准值高出几倍,标准值为1OODΩ。并且随着转动角度不同,阻值也不相同。肯定测速发电机电刷出现了问题。将发电机拆开检查,发现测速发电机电刷已被腐蚀,原来这台发电机通有压缩空气,因为冬季含水量超标,致使电刷损坏。

维修时在记录了原凋整值的前提下,将以上参数进行了重新调节与试验,发现故障依然存在,证明了判断的正确性。

数控系统的开动率,应加强数控系统的日常保养,这包括两个方面的内容,一是日常维护,即预防性维修;二是在日常运行中,要善于发现问题,及时修理,将故障消灭于萌芽状态,正可谓“防范胜于救灾”。

故障处理:将测速发电机的电刷更换后,机床的故障被排除,机床恢复了正常使用。为了避免类似问题的再次发生,将压缩空气管路增加过滤干燥装置,清洁压缩空气,减少水分和其他杂质,使问题得到厂彻底的解决。


测速发电机的检查与清扫,一般用于直流伺服电动机的测速发电机是扁平形的。清扫时可以直接从外面吹人压缩空气进行清扫。


若机床快速移动时,机械出现振荡(在大多数情况下,振动周期是电动机每转时间的1~4倍),当出现这种故障时,一般都是由测速发电机的电刷接触不良引起的。测速发电机由于长期使用,其特性有时由于刷尘的影响将降级


故障现象之五(X轴在运动时速度不稳)


一台配套FANUC6ME系统的加工中心,X轴在运动时速度不稳;由运动到停止的过程中,在停止位置出现较大幅度的振荡,不能完成定位,必须关机后,才能重新工作。


仔细观察机床的振动情况,发现x轴振荡频率较低,且无异常声。从振荡现象上看,故障现象与闭环系统参数设定有关,如:系统增益设定过高、积分时间常数设定过大等。


检查系统的参数没定、伺服驱动器的增益、积分时间电位器调节等均在合适的范围,且与故障前的调整完  全一致,因此可以初步判断J轴的振荡与参数的设定与调节无关。


为了进一步验证,在以上处理的基础上,将参数与调整值重新回到原设定后,对伺服电动机与测量系统进行了检查。首先清理了测速发电机和伺服电动机的换向器表面,并用数字表检查测速发电机绕组情况。检查发现,该伺服电动机的测速发电机转子与电动机轴之间的连接存在松动,连接部分已经脱开;经重新连接后,开机试验,故障现象消失,机床恢复正常工作。

利用机床状态信息检修数控机床,关键是要掌握机床状态信息在正常工作下的状态,这些状态准确地反映了机床在工作过程中各部位的信息。一旦机床出现故障,这些状态信息就要发生变化。通过这些变化,我们就能较为准确地定位故障,从而减少数控机床的故障停机时间,提高数控机床的利用率。


故障现象之六(主轴执行M03指令加工工件时,突然出现V24控制电流自动掉闸现象)


某BTM—4000数控仿形铣床在X轴与丫轴联动工作中,当主轴执行M03指令加工工件时,突然出现V24控制电流自动掉闸现象


该铣床系意大利厂家制造,电器部分及轴向伺服单元均为西门子公司产品,数控部分为意大利FEDlACNCl0系统。故障发生时,监视屏的信息显示:


CNC 038SPINDEIDRTMSETFATALERROR。当初我们判断为主轴运行参数发生了变化;先是将内存全部清除,重装出厂一次系统及主轴参数。启动运行不到半小时又出现上述故障,柜内主轴伺服板伴随着出现了F26提示:F26:Currentcannot bereauced。针对这一信息,我们又检查了主轴伺服板到电机间的连线及伺服板的供电电源,都未发现异常。故分析有可能是测速发电机碳刷瞬间接触不良,丢失反馈信号所致。经过拆洗测速发电机,修整了碳刷后,此故障消除。在以后的运行当中,我们定期检查、修整,均未再出现此类故障。


这些实例可以看出,系统的故障维修并非困难。同时为了保证数控系统的开动率,应加强数控系统的日常保养,这包括两个方面的内容,一是日常维护,即预防性维修;二是在日常运行中,要善于发现问题,及时修理,将故障消灭于萌芽状态,正可谓“防范胜于救灾”。
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